長治鋼鐵集團(有限)公司從工序、技術、結構、淘汰落后工藝設備
四方面入手,下大力氣抓節能減排降耗,到2007年年底,直接創造經濟效益近3000萬元。
在工序方面,他們細化燒結、煉鋼、軋鋼等每一道工序的節能降耗指標;在技術方面,對部分氮氣供應系統進行改造,提高轉爐余熱供非采暖用戶,同時,積極推廣節電新技術,完成220kv線路兩側開關的保護升級,安裝節電設備,節電率達49.55%,年節電32萬千瓦時;在結構方面,調整現有軋鋼系統加熱爐燃料結構,改造軋鋼廠加熱爐混燒高爐、焦爐煤氣,使軋鋼系統減少焦爐煤氣用量3000-3500立方米/小時,高爐煤氣放散率從12%降至9%,實現了煤氣資源綜合利用;在淘汰落后工藝設備方面,他們已實現煉鐵全熟料冶煉,煉鋼全連鑄生產,軋鋼全一火成材軋制和熱裝熱送新工藝。所有高爐實現了噴煤,所有加熱爐都應用了高爐煤氣或焦爐煤氣等潔凈燃料,特別是60萬噸復熱式搗固焦爐的建成投產,結束了企業高爐吃百家飯的局面,也結束了幾十年燃燒重油的歷史。
截至目前,長鋼集團已投入6.2億元用于節能減排治污,2007年底,噸鋼綜合能耗較上年減少36公斤標煤,噸鋼耗新水較上年下降0.54立方米,下降7.65%,噸鋼耗電較上年下降10.6千瓦時,下降2.31%,工業廢氣、工業廢水、固體廢物綜合治理均通過省環保局驗收,全面達標。