2月中旬,安慶石化煉油一部由于在催化裝置啟用了一條平時閑置的3米長管線,成功實現停運一臺功率為110千瓦的大泵。據測算,這一技措項目年節電可達近百萬千瓦時,降本近50萬元。
安慶石化煉油一部催化裝置脫乙烷汽油泵(泵403)以前擔負著將汽油介質從解析塔輸送到穩定塔的作用。2005年,安慶石化對催化裝置進行140萬噸/年擴能改造時,曾在脫乙烷汽油泵(泵403)的進、出口處,增設了一條3米長的跨線,用于裝置開、停工時退油、吹掃和水沖洗。今年年初,煉油一部工藝技術人員在梳理節能可行性項目時,通過計算認為,如果對系統工藝參數進行“微調”,利用解析塔與穩定塔之間的靜壓差,泵403進、出口跨線的連接作用就可以取代泵403輸送介質。為確保此項措施萬無一失,煉油一部專門制定了詳細的《泵403停運節電操作方法》。
2月13日,在煉油一部領導和工藝技術人員現場指導下,操作人員通過提高解吸塔壓力、降低穩定塔壓力等工藝調節手段,增大脫乙烷汽油的推動力(壓差),提升脫乙烷汽油量,實現了靠兩塔間的靜壓差自流取代機泵輸送介質的節能目的。
泵403停運后,不僅年節電近100萬度,而且還節省了機泵運行所耗的潤滑油和冷卻水,同時降低了該泵的維修費用。
據了解,此前的1月下旬,該部也采取類似的技術措施,適當提高裂解裝置脫吸塔壓力,增大該裝置脫吸塔和穩定塔的壓差,將脫乙烷汽油由脫吸塔自壓至穩定塔,成功停運穩定塔進料泵,實現年節電近50萬千瓦時,降本近20萬元。