1、氣動小口徑頂管施工原理
1.1 氣動小口徑頂管施工概述
洛陽市老城區改造工程,在爽明街口橫穿中州大道鋪設長16.5m、直徑800mm的污水鋼管。該路面車輛流量大,路面為混凝土,厚度約30cm。混凝土墊層以下主要是濕陷性黃土,地下水水位較低。由于地表以下5m之內有沿中州路方向鋪設的污水干管和自來水管道,因此決定采用非開挖氣動小口徑頂管技術在埋深3.5m的地方鋪設污水鋼管。
氣動錘擊式小口徑給排水管道穿越道路、建筑物、鐵路、河道等的施工都適用,且適用于各種各樣的地層。圖1為小口徑氣動頂管施工示意圖。
1.2 氣動頂管工作原理
氣動頂管設備的動力來源主要是壓縮空氣,其工作原理為利用壓縮空氣來推動設備汽缸內的錘體作往復運動,錘體受氣壓后產生的沖擊力推動設備前進,設備再將沖擊力傳到管道上,使管道向前頂進。當錘體運動到前方極限后,缸內自動換氣閥將進氣方向改變,使錘體向后運動,由設備內的特殊減振裝置及管道與周圍土體的摩擦力將反力抵消,因此設備推動管道基本連續地向前頂進。當需要進行設備反打時,可通過改變氣體進入設備的方式來改變錘體的運動方向。
為了使氣動頂管設備殼體內的活塞(錘頭)在運動過程中保持良好的潤滑狀態,在從空氣壓縮機接出來的軟管與頂管之間,接有一潤滑油壺,可以定量地向頂管機內滴潤滑油保持潤滑。
2、氣動小口徑頂管施工工藝
氣動小口徑頂管施工基本工藝如圖2所示。
2.1 工作坑的布置
根據管道布置、檢查井的設置、地形及地表建筑物分布的情況,設置一個頂管工作坑和一個接受坑。工作坑確定為4m×4m×6m,坑底兩側設置為1m×1m×1m焊接工作坑,工作坑基礎使用碎石道床,道床厚度≥350mm,道床上安裝枕木,枕木規格150mm×200mm×2500mm,間距500mm,以防止工作坑下沉,造成頂進位置偏差。
軌道采用35kg/m鋼軌,左右各一根,軌長6m,軌距392mm。鋼管底部距枕木頂40mm,由于受工作坑的限制,鋼管每節長為2m。
2.2 頂進設備選擇
頂進設備主要包括多年錘擊式掘進機、空壓機、鎖緊件、工具管、管材等,錘擊式掘進機主要包括主機、導氣管、氣閥門、擴空器等。選用一般的工業用空壓機作為動力源,如果供氣量較小,可加裝大的儲氣包,以滿足設備正常工作所需的壓縮空氣量。鎖緊件是連接設備與管道的鋼質元件,嵌套在管的內壁,與管道及設備的頭部吻合連接,有圓錐環、三瓣環。工具管是推進管前安裝的帶刃口的管子,具有挖土保護和糾偏功能,在小口徑頂管中,習慣稱之為刀頭或切土頭。它套在管節的前端,制成不同直徑的圓環,其外徑比推進的鋼管略大,刃口比較尖,入土較為容易。
由于頂打時設備的沖擊力很大,錘擊頻率較高,管子在被頂進的過程中會產生很大的振頻顫,如果管子被打裂,不但影響頂進的速度,而且會直接影響后續氣壓吹土的正常進行。在以前的氣動頂管施工中,曾出現過管子被打裂、吹土漏氣及管子與管內土一起被吹出等問題,直接導致頂管施工的失效。因此在此類頂管施工中,管材應選用螺旋卷或無縫鋼管,本工程采用了直徑800mm無縫鋼管。
2.3 頂進施工
工作坑內設備安裝完畢,經檢查各部位處于良好狀態,即可進行開挖和頂進。剛開始頂打時,由于管道和土之間沒有摩擦力或摩阻很小,易引起管道在原地的往復運動而使前進速度很慢或不前進,這時應減少供氣量進行頂打,當被頂管子進入土內不再后退時,再恢復正常供氣。管道頂進過程中內外壁要保持潤滑,以減小管壁間摩擦力,這是提高頂打速度及施工效率的重要手段。管子在焊接完畢后應有足夠的冷卻時間,不能焊完后立即頂打,以防止產生裂紋甚至斷裂,影響后期的氣體排土。
2.4 頂進誤差調整
在工作坑內設有水準點和預設的方向線,采用激光水準儀直接測量前端管底高程和方向。每頂進50cm時測量一次,如果在頂進中發現偏差,利用糾偏千斤頂進行校正,使其復位。
3、工藝改進
針對施工中暴露出的諸如土頭利用率不高、出土困難、減摩復雜等問題,對施工工藝進行了探索和改進,取得了良好的效果。
3.1 切土頭的改進
原施工工藝是將頂管切土頭安裝在第一節管的前端(其外徑略大于施工管外徑30mm左右),對于現場含水量較低的黏土,在其切土頭頂進過程中,管子頂部及管內土體塌陷的可能性較小,因而不會引起管端及管頂所受土壓力的變化,保證管子軸線方向的穩定。同時,因切土頭的擴孔作用減弱了其后管壁與土體之間的摩擦力,提高了管子的頂進速度。在以前的施工中,為適應頂打不同管徑的需要,往往找專業廠家制作許多不同類的切土頭,其中有許多僅使用一次就束之高閣,浪費很大。為節省施工經費,對切土頭進行改進,直接將頂進管改造成切土頭,避免了專業廠家購買不同直徑切土頭的麻煩。方法是用15mm厚、150mm寬的鋼板焊接在所頂打管子前端的內、外壁,然后用氣割將管頭割出刀鋒狀代替切土頭,其結構見圖3。改造后的切土頭在頂管施工中應用效果良好,基本上達到。